低氮设备的“娇气”,金属点火棒扛不住
低氮燃烧设备看着和普通燃烧器差不多,脾气却娇贵得多。为了把氮氧化物降下来,燃烧温度得卡得特别准,高一点低一点都不行。
这就苦了负责点火的金属点火棒:炉膛里温度忽高忽低,金属被烤得又脆又软,用不了仨月就变了形,点火位置一偏,燃烧效率立马往下掉;更糟的是燃烧产生的酸性气体,混着水汽往金属表面一扑,没几周就锈出一层壳,电火花都打不出来。
有化工企业的师傅吐槽:“以前每月至少因为点火故障停两次机,每次拆开看,点火棒要么弯了要么锈死了,清理加更换,大半天就耗进去了。”这还不算隐性损失——点火不稳导致燃烧不充分,氮氧化物排放很容易超标,环保检查时心都提到嗓子眼。金属点火棒在这种“高温+腐蚀”的双重考验下,属实有点“力不从心”。

(上图为贺得实业HF1301系列陶瓷点火棒产品图)
陶瓷点火棒的“抗造”本事,刚好对上胃口
陶瓷点火棒能顶上来,全靠工业陶瓷的“天生优势”。它不怕高温,炉膛里的温度再折腾,性能也稳,热膨胀系数只有金属的一小半,就算频繁启停温差再大,也不会像金属那样“热胀冷缩”变形状,点火位置始终准准的;表面那层致密的陶瓷壳更厉害,酸性气体、水汽啥的根本渗不进去,潮湿天气用半年,表面还是干干净净的,连积垢都少。
某食品厂换了陶瓷点火棒后,它的绝缘性,能把点火能量控得死死的。低氮燃烧对点火精度要求高得很,一丝偏差都可能让燃烧不充分,陶瓷点火棒不会像金属那样漏电,电火花稳定得很,点火成功率从原来的八成多涨到快百分百,因点火问题停机的次数直接降了八成。
不用大改设备,换个点火器就省心
最让企业省心的是,陶瓷点火棒不用改设备就能直接换。不管是燃气燃烧器还是工业炉,原来装金属点火棒的地方,直接换上陶瓷款就行,尺寸接口都能对上,半小时就能搞定更换,几乎不耽误生产。这对已经完成低氮改造的企业来说,等于“花小钱办大事”——不用动设备主体,就能解决老大难的点火问题。
现在不少企业发现,换了陶瓷点火棒后,不仅停机少了,氮氧化物排放也稳了,连燃气消耗都降了点。原来点火稳定后,燃料能烧得更透,浪费少了,效率自然上去了。这哪里是换了个点火器,简直是给低氮设备装了个“稳定器”。
写在最后:
低氮燃烧改造的核心是“稳定达标”,而稳定的点火正是第一步。金属点火棒在极端工况下的短板,恰恰让陶瓷点火棒的优势显了出来——耐高温、抗腐蚀、稳定性强,每一点都踩中了低氮设备的需求。
对企业来说,与其天天为点火故障头疼,不如换个思路选对材料。陶瓷点火棒不用大动干戈改设备,却能从根源上减少麻烦,让低氮设备真正发挥出“环保+高效”的价值。
设备顺顺当当转,排放稳稳达标,才是低氮改造最该有的样子——而这一切,往往从选对一根点火器开始。
